生產(chǎn)實(shí)例
自2009年鑫海初次提出尾礦干排工藝后,鑫海已有近百套的實(shí)際施工案例,且成果突出,如山東某長石尾礦經(jīng)鑫海尾礦干排工藝處理后,尾礦充填采空區(qū),實(shí)現(xiàn)零排放,該礦山在2010年獲得"綠色礦山"榮譽(yù)稱號(hào)。
代表案例:河南某金礦全泥氰化炭漿廠
鑫海尾礦干排幾乎可適用于所有礦種的脫水要求,某些難處理尾礦也不例外。河南某金礦全泥氰化炭漿廠尾礦漿泥化嚴(yán)重,尾礦量500t/d,濃度為43%左右,不容易沉淀,屬于難脫水性,原來采用漂白粉處理后濕式排放,每年僅漂白粉的使用費(fèi)用就達(dá)165萬元,漂白粉處理有時(shí)不完全,會(huì)對環(huán)境造成危害。
由于國家對綠色礦石的政策要求,該選廠迫切需要進(jìn)行尾礦的干堆處理,減少環(huán)境污染。然而,該廠負(fù)責(zé)人在全國范圍內(nèi),咨詢了十幾家企業(yè)后,發(fā)現(xiàn)不是技術(shù)水平達(dá)不到,就是整條工藝造價(jià)太高,甚至有廠家給出的尾礦干排預(yù)算居然超過其預(yù)算2倍多。后來該廠負(fù)責(zé)人,在其朋友處聊天時(shí)得知我公司技術(shù)實(shí)力,親自到我廠實(shí)地考證,查看了我公司已經(jīng)做過的尾礦干排現(xiàn)場效果后,全權(quán)委托鑫海公司承擔(dān)此次尾礦干排項(xiàng)目整改。
鑫海在對該廠實(shí)際尾礦指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)分析后,對其尾礦干排工藝進(jìn)行了因地制宜的工藝設(shè)備調(diào)整,具體采用兩段水力旋流器濃縮分級,底流用鑫海多頻脫水篩脫水,溢流給入一臺(tái)原有濃密機(jī)。經(jīng)過此工藝處理后最終脫水篩篩上物產(chǎn)率在60%左右,含水量小于15%,目前的綜合回水率75%,每噸礦回水0.62m3,完全達(dá)到了尾礦干排的要求,處理每噸礦石的成本僅需1.7元,每年可節(jié)省漂白粉成本165萬元,綜合效益達(dá)到300萬元/年,完全超過了合作方的預(yù)想。
通過此次合作,對方見證了鑫海的實(shí)力,表示以后再建新項(xiàng)目,增加新設(shè)備,優(yōu)先選擇鑫海。正是這種"成功一個(gè),影響一面,帶動(dòng)全局"的良好的形象為鑫海公司贏得了越來越廣闊的市場,創(chuàng)造了越來越多的機(jī)會(huì)。
其他代表性案例:
鑫海尾礦干排案例還很多,我們歡迎廣大用戶到我公司進(jìn)行實(shí)地考查,我們也同樣會(huì)陪同您一起查看我們做過的同類型生產(chǎn)線效果,事實(shí)說明一切:
萊州某冶煉廠-400目85%焙燒氰化尾渣,用該尾礦干排工藝流程后,脫水篩篩上產(chǎn)物含水在13%-14%之間,達(dá)到了干排要求;
內(nèi)蒙古某稀土礦日產(chǎn)尾礦1800噸,采用鑫海尾礦干排工藝后,減少工業(yè)廢水排放量73.8萬m3/年,尾礦含水量14-16%,達(dá)到了設(shè)計(jì)目標(biāo);
海南某鐵礦日處理尾礦1000噸,尾礦細(xì)度-325目85%以上,采用本工藝流程和設(shè)備進(jìn)行尾礦脫水后尾礦含水率15-17%,達(dá)到了預(yù)期目的。